日前獲悉,揚帆集團(tuán)公司設(shè)計院在64000噸散貨船區(qū)域結(jié)構(gòu)設(shè)計上有了新突破。64000噸散貨船貨艙兩側(cè)的上、下壓載艙用管子材料連通,全船此類連通管共12處,采用管子結(jié)構(gòu)比箱型結(jié)構(gòu)連通節(jié)省鋼材用量約15噸。如采用船東修改方案將肋位上強(qiáng)肋骨T型材改為箱體形式,有兩個缺點:一是箱體空間需足夠大以保證內(nèi)部施工;二是,板材需選用16mm厚度,原強(qiáng)肋骨腹板需加厚2mm,由此要比管子連接多出15噸的鋼材用量,同時,載重噸也會相應(yīng)減少。
起初,此修改的設(shè)計方案并未被船東接受,主要因為管子周圍施工空間小,不能保證焊接質(zhì)量,此前,對方公司在造的20.5萬噸散貨船也出現(xiàn)過類似情況。
針對以上缺陷,設(shè)計人員首先進(jìn)行分析對比,找到出現(xiàn)此情況的根源,并制定了解決方案。通過對此,項目組決議在設(shè)計上繼續(xù)采用管子連接方案,同時就如何解決現(xiàn)場施工難題進(jìn)行方案修改并爭取船東認(rèn)可。
設(shè)計人員根據(jù)布置圖形發(fā)現(xiàn)管子內(nèi)部施工角度有很大部分被T型材面板所遮擋,決定從面板安裝形式上考慮修改的可能性和可行性。首先將其面板由原來的距中安裝改為單面安裝,可將原來的83mm間隙加大到191mm,焊接角度可由117mm增加至232mm,能較好地改善內(nèi)部施工空間和角度,基本上能保證施工人員側(cè)身和整個腦袋探入內(nèi)部進(jìn)行打磨、焊接,即使存在不能施焊的地方也可以通過個別工藝孔來彌補(bǔ),并能保證工藝孔封補(bǔ)后的反面焊接質(zhì)量。
隨后,設(shè)計人員將此方案發(fā)船東確認(rèn),得到船東的初步認(rèn)可。為避免船舶運行中發(fā)生貨艙管子滲漏問題,設(shè)計人員和船東進(jìn)一步溝通、說明,選取在使用上、壽命上有保障的管材,同時后期還在管子外圍增加防護(hù)條,防止其碰撞損傷;其次,后期可針對此區(qū)域焊接縫質(zhì)量單獨檢查,以保證密性,必要時可采用表面無損探傷檢驗。目前,船東已基本認(rèn)可此設(shè)計修改方案,該方案將在進(jìn)一步修改后,最終送船級社認(rèn)可。(揚帆集團(tuán) 沈春華)