譚啟權是歐華公司船加部內(nèi)業(yè)車間主管。他務實創(chuàng)新、做事有條理的工作作風,低調(diào)內(nèi)斂、干練穩(wěn)重的為人風格,贏得了內(nèi)業(yè)車間員工的交口稱贊。
為了控制成本,實現(xiàn)低耗造船,譚啟權和同事們千方百計地加強余料的回收利用,提高板材利用率。板材切割的過程中會產(chǎn)生大小不一的各種余料,在常人眼中,余料只能做廢鐵處理掉,但在內(nèi)業(yè)車間卻做到了余料的回收再利用。即使是非常小的一塊余料,在譚啟權眼中也是“有用之材”。在內(nèi)業(yè)車間的后面,有個專門的余料倉庫,內(nèi)業(yè)車間產(chǎn)生的余料通過專用余料箱運送到這里,爾后每塊余料都會進行編號。通過細化余料入庫的完整性、數(shù)據(jù)的準確性,同時與船研所建立良好的信息溝通機制,保證余料信息的準確流轉(zhuǎn)和.使用。船研所根據(jù)每塊余料的材質(zhì)和大小進行套料,內(nèi)業(yè)車間則按照要求,將余料加工成碼板或者引弧板,以減少不必要的板材浪費。在輔助材料方面,譚啟權與平臺區(qū)域進行協(xié)商,以可回收再利用為目標,制定相應的管理制度,保證輔助材料的有效合理使用。
譚啟權和他的同事們在余料利用方面,取得令人滿意的回報。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)業(yè)車間在2010年全年余料總?cè)霂鞛?80噸,而中的730噸通過船研所的余料套料、技術修改、現(xiàn)場增補等手段,又被重新消化吸收,真正實現(xiàn)了“廢物利用”、控制成本、低耗造船。
為了使內(nèi)業(yè)車間的作業(yè)現(xiàn)場更加規(guī)范有序,物料擺放有利于開展生產(chǎn),譚啟權和同事在2010年上半年,對內(nèi)業(yè)車間制作的胎架進行了修整,綠色通道進行規(guī)劃和涂刷,各管路功能進行了標示,設備也進行了保養(yǎng)和油漆噴涂。
在部門領導的指導下,譚啟權還組織大家利用新舊材料制作、更新了更為實用和節(jié)省場地的各類托盤320只,型材類格架90多套,改變了以往托盤不能疊放,占地面積大和物料擺放凌亂的現(xiàn)象。這些托盤投入使用以后,不僅現(xiàn)場作業(yè)的員工在材料轉(zhuǎn)運時節(jié)省了時間,而且下道工序使用相應的材料也非常便捷,很受工友們的歡迎和好評。
在2010年的MPC168系列船和F2系列船的生產(chǎn)過程中,首先面對的是新工藝新規(guī)范的實施-PSPC涂層規(guī)范,其主要的要求和目的就是為了增加船舶涂層的壽命。而要保證這一規(guī)范的實施,在涂裝前就必須保證涂裝位置的清潔度,這對自由邊光滑度,結(jié)構(gòu)安裝的準確性等都提出了很高的要求。為此,譚啟權和其他管理人員首先對內(nèi)業(yè)車間的班組長進行專業(yè)技術培訓,然后由班組長對自己所轄區(qū)域內(nèi)的員工進行幫、傳、帶。為了從硬件上保證R2自由邊的順利實施,公司弓『進了自由邊倒角機20多臺。最初由于現(xiàn)場工人對設備不熟悉、操作也不夠熟練,部分員工還存在一定的排斥心理。譚啟權就每天在車間里不斷地組織宣貫、講解、演練。當巡查時當發(fā)現(xiàn)個別員工R2自由邊打磨不到位時,他就曉之以情動之以理,跟員工講清楚為什么這么做、如何做,并且手把手地教他操作。當員工明白后,都能按照要求去做R2自由邊打磨。功夫不負有心人,倒角機推廣一段時間以后,20余人能夠較熟練的使用這個機器。
叉車在車間運輸時,由于顛簸散.有些垃圾會掉落下來的。每逢看到車間地上有垃圾時,譚啟權都會馬上撿拾起來;在抽查產(chǎn)品質(zhì)量時,碰到有的員工出產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格,譚啟權都會停下腳步,耐心地給這名員工講解如何達到質(zhì)量標準。譚啟權經(jīng)過幾年工作積累.對于內(nèi)業(yè)車間眾多設備的性能以及產(chǎn)品質(zhì)量判斷標準,早已銘記腦海中。譚啟權還將PDCA循環(huán)的概念以及他在協(xié)助安環(huán)部組織職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體.系認證工作中所學的知識,運用到內(nèi)業(yè)車間的日常管理中。目前,內(nèi)業(yè)車間里的班組長已經(jīng)能夠按照PDCA循環(huán)的要求去組織生產(chǎn),職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相關標準,也運用到了內(nèi)業(yè)車間的生產(chǎn)過程中。(歐華公司 魯岳)